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金陵石化:應(yīng)用FD2G技術(shù)創(chuàng)效明顯

   2017-09-18 中國石化新聞網(wǎng)陳平軒

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核心提示:近年來,金陵石化通過攻關(guān)集團公司十條龍項目--FD2G技術(shù)應(yīng)用,將催化裂化輕質(zhì)循環(huán)油LCO(催化柴油)加氫轉(zhuǎn)化
    近年來,金陵石化通過攻關(guān)集團公司“十條龍”項目--FD2G技術(shù)應(yīng)用,將催化裂化輕質(zhì)循環(huán)油LCO(催化柴油)加氫轉(zhuǎn)化生產(chǎn)成高辛烷值汽油取得突破,創(chuàng)效明顯,為同類裝置技術(shù)應(yīng)用起到了示范效果。       目前,裝置汽油平均收率44.5%,辛烷值保持94以上,硫含量小于每千克10毫克。氫氣消耗量3.8%,同比運行初期,每天節(jié)支約9萬元。       攻克難關(guān) 初步應(yīng)用成功       “LCO催化柴油,由于芳烴含量高,點火性能差,在國外僅作為燃料油使用,F(xiàn)D2G技術(shù)就是把LCO加氫轉(zhuǎn)化生產(chǎn)高辛烷值汽油的工藝技術(shù),為降低柴汽比提供新途徑。”該公司煉油一部三工區(qū)主任技師嚴慶明介紹。       2012年11月,F(xiàn)D2G技術(shù)被列入中國石油化工股份有限公司“十條龍功關(guān)項目”之一,金陵石化被選為與撫順石油化工研究院聯(lián)合攻關(guān)的單位之一。       該公司Ⅰ加氫裂化裝置確定為項目實驗裝置。2013年9月10日,裝置更換完催化劑后開車一次成功。運行開始后,出現(xiàn)汽油辛烷值低等難題。       為此,工區(qū)部組織精兵強將攻難關(guān),他們通過多次調(diào)整分析產(chǎn)品成績,決定適當降低加氫精制反應(yīng)溫度,以保證原料中的多環(huán)芳烴定向轉(zhuǎn)化為單環(huán)芳烴并留存在石腦油產(chǎn)品中;通過提高加氫裂化溫度,增加異構(gòu)化產(chǎn)品,多舉措提高汽油辛烷值。       2016年5月第一周期結(jié)束,裝置平穩(wěn)運行32個月,累積加工LCO原料180多萬噸,生產(chǎn)汽油組分71多萬噸。裝置標定結(jié)果表明,以催化柴油為原料,通過FD2G技術(shù)加氫轉(zhuǎn)化后的柴油十六烷值較原料增加12個單位左右。同時,可以生產(chǎn)35%~50%的汽油組分,硫含量小于每千克10毫克,混合汽油辛烷值穩(wěn)定在94以上。       再上臺階 提高汽油收率增效       9月11日9:00,1號加氫工藝一班班長陳強,查看DCS上汽油收率實時數(shù)據(jù),顯示45.0%,變化微弱。       “目前,裝置收率保持了較高的水平,在總部同類技術(shù)應(yīng)用中處于前列。”嚴慶明說。       但是,2016年5月裝置檢修換劑后,第二周期開工混合汽油收率最高僅39%,略低于第一周期水平,更未達到43%的目標。       為此,三工區(qū)專門成立了攻關(guān)組,設(shè)法提高汽油收率。他們在班組成立QC質(zhì)理管理小組,嚴格按照PDCA順序,通過大量數(shù)據(jù)分析,運用因果圖、排列圖、親和圖等方法,找出了影響汽油收率的關(guān)鍵因素——加氫反應(yīng)裂化段平均溫度過低。分析發(fā)現(xiàn)由于反應(yīng)器的床層溫升較大,而反應(yīng)器的絕對溫度未達標,造成反應(yīng)器整個床層的平均溫度上不去,當每小80噸的處理量時最高溫度只有368℃。他們對癥下藥,通過及時調(diào)節(jié)冷氫入口閥開度,精細控制高壓換熱器傍路,對原料中的船供料、罐供料、重芳烴、熱供料等品種尋找最佳的摻煉比例,優(yōu)化分餾操作等舉措,最終,將反應(yīng)平均溫度(R102AV)提升到375℃左右,滿足了生產(chǎn)要求,提高了汽油產(chǎn)品的收率和產(chǎn)量。       2016年5月至今,汽油收率從實施前的39%提升到44.5%,多產(chǎn)高質(zhì)量汽油28000多噸,扣除柴油減少量及其它成本,經(jīng)核算創(chuàng)效700多萬元,為企業(yè)乃至全行業(yè)樹立了榜樣,增加了效益。       優(yōu)化生產(chǎn) 降低氫氣耗量降本       9月11日10:20,1號加氫DCS實時數(shù)據(jù)顯示原料進量每小77噸,新氫量每小時3.41萬立方米,氫耗為3.66%,嚴慶明告之新氫耗量較低。       今年,工區(qū)優(yōu)化生產(chǎn),盡力降低氫氣耗量降本。他們根據(jù)原料量及時調(diào)整精制和裂化反應(yīng)器溫度,總結(jié)出每小時原料減少10噸,R101平均降溫1℃,R102平均降溫3℃,反之,原料提高10噸,R101平均升溫1℃,R102平均升溫3℃,既保證加氫飽和度又減少耗氫。嚴格在線控制反應(yīng)系統(tǒng)壓差,通過及時調(diào)節(jié)廢氫排量,保持壓差在1.6~1.7MPa范圍,既保證適當純度的循環(huán)氫,又能減少氫氣消耗,廢氫排至PSA裝置進行提純再利用。       此外,他們還運用先進的專用氫氣測漏儀全面測漏,防止氫泄漏。每月10號和20號定期開展裝置息燈檢查,檢測氫氣是否泄漏,防止損失和消除安全隱患。       目前,裝置平均氫耗3.8%同比初期的4.55%降低0.75個百分點,每天節(jié)支9萬元以上。

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